成品包裝臺架在棒材生產線上的應用
2007-10-18 00:00 來源:中國自動化網 責編:中華印刷包裝網
1、引言
隨著棒材軋制線自動控制的不斷提高,軋制速度越來越快,工藝要求也越來越高,實現軋制工藝的雙線切分軋制后,成品包裝成為棒材生產線的一個瓶頸問題。傳統的包裝臺架,效率低下,自動控制程度低,幾乎全是人工操作,已經不能適應快節奏的生產需要,因此提高成品包裝的速度和改善成品包裝的質量,成為整個軋制生產線亟待解決的問題。在實際的生產過程中,常常出現前面的軋線一切正常,卻由于包裝臺架包裝節奏慢,造成堆鋼和堵鋼,最終制約前面所有的工序。
項目依據工藝的需要,結合生產的實際,采用成熟的自動控制技術,實現全自動控制。新的包裝系統采用液壓傳動和機械傳動相結合,輥道、鏈子等控制采用無觸點開關柜和變頻控制,現場采用接近開關和對射光電等檢測元件,實現PLC邏輯控制,在操作臺上實現畫面監控、交接班記錄、歷史曲線、包裝支數和適時報警等控制功能,同時實現自動稱重功能。通過實踐應用,采用自動控制技術的新包裝臺架,實現了自動計數,自動移鋼,短尺剔除,鋼捆稱重,自動夾緊等控制工藝,從而結束了人力包裝的時代,適應了快節奏的軋線生產要求。實踐應用以來取得了明顯的經濟效益。
2、工藝流程
在棒材生產線,成品棒材經過冷床區域冷卻,再經過冷剪定尺剪切,進入包裝臺架輸入輥道控制區,從而進入包裝臺架區域。整個包裝臺架依據工藝劃分為三個部分:入口區、中心區和出口區。下面對三個區域的工藝流程加以說明:
2.1入口區域
主要工藝說明:當鋼進入包裝臺架,從輥道上由“移鋼臺架”移到一級和二級移鋼鏈上,如果有短尺鋼,當鋼移到“短尺剔除輥道”上時,“剔除電磁鐵”得電吸起標尺鋼材,“剔除輥道”開動將短尺鋼移到短尺輥道區域,再經“剔除翻鋼”將其移走。入口區域結束。其中“移鋼臺架”的動作原理(如圖1:移鋼臺架動作周期),從原位上升,前進,到前位,再下降到低位,后退到原位;“一級鏈”上可以設定把數(一般設計1-4把);在“二級鏈”的鏈輪上設定計數撥輪,用于準確計數,并且“二級鏈”具有高位和低位限位。
(注釋:在工藝控制部分,涉及到控制元件的術語加雙引號突出,以利于理解和敘述。下同。)
2.2中心區域
主要工藝說明:鋼從入口區的“二級鏈”移到“三級鏈”,其中“三級鏈”由“液壓馬達”實現加速控制,使疊加的鋼材在“三級鏈”上散開,確認鋼材是否有短尺,同時確認鋼材的支數;“三級鏈”把鋼材移到“分離臂”處,“分離臂”接近開關感應使“分離臂”上升,同時“分離輪”轉動,把鋼材移到“上收集臂”上,由對射光電判斷“上收集臂”有鋼;到一把的鋼支數后,“下收集臂”上升,“上收集臂”下降,把鋼移到“下收集臂”上,由對射光電判斷“下收集臂”有鋼,“下收集臂”下降,把鋼放到“收集輥道”上,中心區結束。
2.3出口區域
主要工藝說明:鋼從中心區移到在“收集輥道”上,“收集輥道”開動,由“撞齊檔板”把鋼撞齊,此時有對射光電判斷鋼在“收集輥道”上,依據工藝要求,“收集輥道”設計有9米和12米檔板和立式夾送輥;鋼在“收集輥道”上經過撞齊,移送到“打捆輥道”,此時有四個“液壓成型器”,夾緊將鋼打捆;由對射光電判斷打捆結束,“打捆檔板”下降,把鋼移送到“稱重輥道”上,延時稱重;由對射光電判斷稱重結束,降下“稱重檔板”,把鋼移到卸“載輥道一段”和“卸載輥道二段”,有“撞齊檔板”撞齊,同時對射光電判斷“卸載輥道”有鋼;“卸載鏈”上升,上升到高位,向前移動鋼捆,移動到“存儲鏈”,“存儲鏈”可以存儲3-4捆鋼,出口區結束,參見圖2:工藝流程圖。
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